Задать вопрос
WhatsApp
Telegram
КЕЙС 3
Увеличили выручку на 525 тысяч за рабочую смену

Исходные данные:

Мебельное производство и его генеральный директор, которому важно было понять поле для улучшений и возможность увеличения рентабельности производства.

Стояла важная задача: определить фактическую производственную эффективность.
Какие шаги предприняли:
  • 1
    По итогам аудита выявили Bottleneck — очень долгая переналадка оборудования (среднее время переналадки 65−70 мин при среднем количестве 2.3 переналадок в 12 ч смену).
  • 2
    Замерили общую эффективность оборудования: ОЕЕ оборудования — 50%.
  • 3
    Картировали поток создания ценности.
  • 4
    Разбили процесс переналадки SMED: на процесс подготовки к переналадке и саму переналадку.
  • 5
    Равно распределили нагрузку операторов по переналадке каждой линии.
  • 6
    Обеспечили производство мобильной тележкой с определенным набором инструментов для переналадки определенного оборудования в определенной зоне.
  • 7
    Обеспечили смещение перекуров/обедов/отдыха работников при попадании на время переналадки.
  • 8
    Внедрили систему мотивации работников исходя из качества, времени переналадки и ОЕЕ оборудования.
  • 9
    Внедрили стандартизированную работу, карты сверления, Andon, Kanban, а также визуализацию успеха.
  • 10
    Отстранили директора производства, который из кабинета не выходил, а если и выходил, то не улучшал работу, а мешал ей.
Результат:
  • Среднее время переналадки с 65-70 мин при среднем количестве 2,3 переналадок в 12-часовую смену снизилось до 17-18 минут.
  • Высвободили в смену 2,1 час для производства продукции, что увеличило выручку на 525 000 рублей/смену.
  • ОЕЕ оборудования с 50% повысилось до 70% .
  • Эффективность (производственная) работы завода с Х% увеличилась до Х+36%.